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    那文隧洞工程通風防塵實施方案

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    那文隧洞工程通風防塵實施方案

    [摘要]介紹了海南大廣壩水利工程二期(灌區)陀興系統那文隧洞鉆爆法施工中通風防塵方案的設計、計算與實施情況,該方案有效解決了較長隧洞通風排煙問題,創造了良好的施工環境。

    [關鍵詞]通風防塵;風量指標;水幕降塵;鉆爆法施工;那文隧洞

    1工程概況

    那文隧洞進口位于海南省昌化江的大廣壩庫區,出口位于感恩河的陀興水庫,那文隧洞洞長5207.14m,施工支洞長833.90m(1#支洞長402.25m,2#支洞長431.65m),那文隧洞設計進口底板高程127.5m,縱坡1/800,設計引水流量7.7m3/s,隧洞采用城門洞型,斷面尺寸3m×3m。

    2通風防塵實施方案

    本工程采用爆破法開挖,小型自卸汽車、裝載機等機械設備無軌出渣方式。隧洞爆破開挖、出渣產生大量煙塵等有害氣體,根據隧洞斷面尺寸、長度,經計算,采取如下通風防塵方案:主洞段向上(下)游洞方向1750m、1#支洞和2#支洞的中間主洞1700m均采用2×[SDF(B)-N010.5]22kW軸流式變速風機壓入式通風;為改善通風、加強排煙,在主支洞叉口部位布置吸出式輔助通風(10kW軸流變速風機),為了降低有害氣體濃度,降低粉塵含量,在掌子面間隔30m、距離地面3m處設兩個噴霧降塵器,進行水幕降塵。

    3通風防塵設計

    3.1通風防塵標準

    (1)隧洞內氧氣含量按體積不小于20%。(2)有害氣體濃度容許值:一氧化碳最高容許濃度為30mg/m3,二氧化碳按體積不得大于0.5%,氮氧化物(NO2)濃度不超過5mg/m3。(3)每立方米空氣中的粉塵允許含量:含10%以上游離二氧化硅的粉塵不得超過2mg/m3,含10%以下游離二氧化硅的粉塵濃度不得超過4mg/m3。(4)排塵風速不小于0.15m/s。(5)其他不利于施工的因素如噪聲、地熱等也應進行控制,隧洞內氣溫不高于30℃。

    3.2通風防塵設計原則

    在滿足通風效果、通風風量和風壓前提下,減少新購風機,合理調配使用現有設備,同時每個開挖面配備同步除塵的必要設施,保證粉塵含量達標。為減少能耗損失和通風系統的長期運行成本,適當增加一次性投入并布置大直徑風管。

    3.3通風參數計算

    3.3.1基本參數。隧洞斷面面積S為7.7m2,洞內最多作業人數N按每個工作面平均10人,內燃機單位功率所需風量Q0按《隧道設計手冊》取4.0m3/(min·kW),管道百米漏風率p100為1.2%,最大通風長度L為2182m,一次爆破作業的炸藥最大用量A為50kg。3.3.2風量計算。從4個方面考慮(每個工作面),具體為按洞內允許最低風速計算得Q1,按洞內最多作業人數計算得Q2,按洞內機械計算得Q3,按洞中同一時間內爆破作業的最多用藥量計算得Q4,比較Q1、Q2、Q3、Q4,取其中最大值為需要風量Qmax。(1)按洞內最小風速計算風量Q1,Q1=60Sv=60×7.7×0.21=97.02m3/min,式中v為洞內最小風速,取0.21m/s。(2)按洞內最多作業人數計算風量Q2,Q2=Nq=10×3=30m3/min,式中q為洞內每人所需最低新鮮空氣量,取3m3/min。(3)按洞內機械計算得Q3,Q3=Q0ΣP=4×213=852m3/min,式中ΣP為同時在洞內作業的各種內燃機的功率總和(按規范及綜合考慮各種因素后,功率總和按額定總功率的65%計算,上(中、下)游方向裝載機1臺,額定總功率135kW,小型自卸汽車3臺,每臺額定總功率64kW,總功率ΣP=(135+64×3)×65%=213kW。(4)按洞中同一時間內爆破作業的最多用藥量計算Q4,Q4=7.8/t(AL2S2)1/3=7.8/60×(50×21822×7.72)1/3=314m3/min,式中t為通風時間,隧洞長度超過2000m時,取60min。比較Q1、Q2、Q3、Q4可知,施工機械排煙是通風最大制約因素,需要風量Qmax為852m3/min。由隧洞通風長度L和百米漏風率p100,計算漏風系數P=1/(1-L/100×p100)=1.35,根據洞內需要風量Qmax,求得隧洞所配風機的風量Q供=QmaxP=852×1.35=1150m3/min。

    3.4設備選擇及布置

    3.4.1設備、材料選擇。通風系統設備風量Q機按不小于1.1Q供(1.1是風量儲備系數)進行配置,根據以上計算可知:主洞段向上(下)游洞方向、1#支洞和2#支洞的中間主洞均采用2×[SDF(B)-N010.5]22kW軸流式變速壓入式風機,額定風量為320~1902m3/mi,風壓為353~2986Pa,轉速為1480r/min,4級變速。風量Q機>1.1Q供,完全滿足要求。兩臺通風機后接Ф1000mm玻璃鋼風管,懸掛布置于隧洞拱頂,以確保出渣和機械設備進場空間,風管節長3m,管頭距工作面不大于30m;為改善通風、加強排煙,在主支洞叉口部位布置吸出式輔助通風(10kW軸流變速風機),吸出式風筒采用Ф800mm膠質軟風筒,節長50m,布置在隧洞一側,離地1.0m左右。有力的通風防塵措施,保證了作業現場空氣清新和洞內施工人員安全。3.4.2通風防塵、照明及管線系統布置。在隧洞施工期間,洞內在滿足通風效果的前提下必須提供全部照明,亮度符合規范規定標準,洞內照明系統的電壓采用安全電壓(行燈變壓器降壓引入),采用36V安全電壓電源照明。通風防塵、照明及管線系統布置見圖1。

    3.5其他通風措施及影響因素

    3.5.1其他通風措施。主洞施工長度5207.14m,單口掘進長達1750m,解決長小隧洞施工通風是項目成功的關鍵。通風設計上雖然采用了壓入、吸出混合式通風,但工人洞內佩戴氧氣面罩以防范缺氧,施工機械采用低標號柴油及尾氣過濾等措施減少有害氣體數量,滿足長小隧洞無軌運輸通風的要求,提高通風效果。放炮后工人佩戴氧氣面罩出渣,利用汽車行駛帶動空氣流動,加快出渣時排煙效果。3.5.2綜合防塵措施。(1)水幕降塵。噴霧降塵器布置在距掌子面30m外邊墻兩側,爆破前10min開閥門一直至放炮后30min進行水幕降塵,有害氣體濃度和粉塵含量通過水幕降塵大大降低。水幕降塵示意圖見圖2。(2)風機距洞口至少25m確保凈化風源。支洞口處的吸出式風筒布設90°彎角向上方排廢氣,避免混進壓入式通風機中,人員進洞采取佩戴防塵的口罩和防塵安全帽等防護措施。(3)降低粉塵含量的一系列濕式技術措施。例如采用沖洗巖壁和濕式鑿巖、安設噴霧器的裝載機裝渣時灑水、濕噴混凝土的濕噴防塵技術、爆破時用水炮泥等降防塵措施。(4)減少風筒漏風和降低風筒通風阻力是提高通風效率的主要措施。保證風筒接頭質量,連接時加襯墊,選用活三環多層反邊接頭。另外,合理變徑節、提高風筒懸掛質量、減緩轉角處風筒彎度和排除風筒內的積水可以減少通風阻力,發現漏風快速處理,靠近炮崩工作面使用鐵風筒。3.5.3通風效果其他影響因素。(1)漏風率影響。風管平均百米漏風率的理論計算較低,再加上風管性能參數因素和施工現場通風管理影響,實際漏風率大于設計值很多,直接造成通風效果差。應選用性能參數達標而且漏風率每100m低于1%的風管,同時加強施工人員對施工通風的重要性認識和管理水平提高,保證良好通風效果。(2)氣候影響。本工程地處海南地區,常年溫度較高,都在10℃以上,施工中洞內外溫差小無法形成氣壓差將洞內氣體排出洞外,施工中應采取有力措施加強排煙。

    4總結經

    實踐,海南那文隧洞工程通風防塵實施方案安全可靠,通風防塵措施得當、有力,有效解決了較長隧洞通風排煙問題,保障了洞內空氣清新并創造良好的施工環境,保證了洞內施工人員的身體健康,提高了勞動效率,加快了施工速度,取得了良好的經濟效益。

    作者:陳敏柏 單位:安徽水安建設集團股份有限公司

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