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    汽車發動機艙蓋冷熱流道注塑模具設計探析

    前言:想要寫出一篇引人入勝的文章?我們特意為您整理了汽車發動機艙蓋冷熱流道注塑模具設計探析范文,希望能給你帶來靈感和參考,敬請閱讀。

    摘要:針對汽車發動機艙蓋的結構特點和技術要求,采用斜頂桿抽芯機構,解決了內部結構不規則,有倒扣、脫模困難等問題。該產品尺寸較大,注塑充填同樣存在困難,為保證產品充填質量,節約材料,提高生產率,故采用多點冷熱流道相結合的澆注系統。

    關鍵詞:發動機艙蓋;斜頂抽芯;充填;熱流道

    1引言

    汽車中的塑料件通常尺寸都比較大,結構復雜,為了提高產品質量以及節約成本,提高生產效率,在一些大型的汽車塑料件的模具設計中,越來越多的采用熱流道技術[1-3]。下面介紹一款某品牌的汽車發動機艙蓋的熱流道注塑模具設計。針對這種大型薄壁,且內部又有倒扣的塑料件模具設計,供設計人員借鑒參考。

    2塑料件結構分析

    汽車發動機艙蓋塑件外形尺寸為1395mmX490mmX75mm,平均壁厚2.5mm,表面粗糙度Ra0.8,產品表面不能有明顯的流痕以及頂白現象。塑件內部結構有2處倒扣,要求卡扣有足夠的強度;塑件具有一定的支撐作用,設計有大量的加強筋。塑件還有多處靠破面,容易形成熔接痕和困氣。機艙蓋要經受-40℃~140℃左右的溫度,對材料的耐熱性、傳導性、對流性要求較高,故材料選為PA6+GF15,收縮率為1.0045。結構如圖1所示。

    3模具結構分析

    塑料模具的模具結構在設計時應結合產品的結構,材質以及使用性能和使用環境,還要充分考慮后期成型的結構工藝性,確保模具結構的最優化[4]。具體分析如下:(1)根據塑料件尺寸規格,采用一模一腔。(2)充填區域較大,采用多點進澆結構。(3)預防短射,需提高充填速度,選用熱流道系統。(4)塑料件有大量的加強筋,要合理設計鑲拼件結構。(5)塑料件有兩處倒扣,采用斜推抽芯結構。

    4模具結構設計

    根據產品結構及尺寸限制,模具采用一模一腔、多點熱流道注塑的設計形式。本著設計適用的原則,選用非標模架,規格380mmX820mmX350mm,如圖2所示:

    4.1成型零件設計

    4.1.1分型面設計。機艙蓋為內部結構件,對分型線要求一般,該制件分型線取投影面的邊界線,制件周邊高低斷差較大,導致分型面存在局部插破面和靠破面,為簡化整個分型面,采用以低點為基準,結合插破、靠破做為輔助,將分型面設計為平面[5],如圖3所示。4.1.2斜頂抽芯機構設計。制件卡扣處采用斜頂抽芯機構成型,卡扣尺寸處倒勾為2mm,寬為18mm,斜頂尺寸設計:長15mm,寬25mm,角度為5°,推出行程25mm,斜頂通過斜推桿支座安裝在推桿固定板上,如圖4所示。4.1.3成型零件材料選擇。模具需具備30萬件的產能,滿足使用要求,保證模具強度,動、定模成型零件采用整體式結構,材料為618H預硬鋼。斜頂抽芯機構材料為SKD61,HRC52。

    4.2澆注系統設計

    為防止產品短射,采用MF填充分析及優化來確定產品進澆方式,結果下圖5所示:型腔充滿時間為2.33s,最大填充壓力為46.87Mpa,末端未出現填充不良,困氣區域較多,需要增加末端排氣設計。根據以上分析結構,本次設計采用熱流道結合冷流道5點側澆口進澆結構,如圖6所示。主澆注系統采用熱流道結構,有利于提高注塑壓力,加快注射速度,保證制件的充填質量,進入型腔前,結合一段冷流道,是為了降低制件周圍的溫度。熱澆口在模具中的溫度達150℃以上、產品較大、保壓過長會導致澆口周圍出現飛邊、銀絲等現象,產品冷卻時間加長,為有效避免以上現象,進入型腔前開設冷流道及進膠澆口,提高了產品填充質量、縮短了冷卻時間[6-7]。

    4.3冷卻系統設計

    根據塑件的結構、材質等特點,促進型腔冷卻均勻,分別在動、定模板上設計14條直通式冷卻水路,如圖7所示:

    4.4推出系統設計

    制件主要采用單節頂桿推出,分布在加強肋、加強柱、包緊力大的拐角處、充填末端等區域,共計108根,如圖8所示。4.5排氣設計結合MF分析出的困氣區域、在分型面加開排氣槽,排氣槽寬18-20mm深0.02mm,動、定模均為整體結構設計,內部采用推出桿解決困氣問題[8-9],如圖9中圈出部分為排氣槽。

    5模具工作過程

    (1)合模:在注塑機的動力控制下,動模部分運動,與定模閉合。(2)成型:塑料顆粒通過注塑機變成熔融液體,在一定壓力下進入型腔進行填充。(3)冷卻保壓:熔體充滿型腔后,經過保壓,冷卻,完成制件成型。(4)開模:動定模在注塑機的控制下分開。(5)推出脫模:模具開模后,推板帶動推桿以及斜頂,將制件推出。

    6結束語

    設計完成后的模具,通過調試,投入正常生產。制件尺寸在允許公差范圍內、無短射、飛邊、流痕等現象,產品質量得到認可。模具結構設計合理、運行可靠,維修便捷,得以順利驗收。塑件實物如圖10所示。

    作者:林蒞蒞 單位:昆山登云科技職業學院

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