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摘要:噴漆活性炭再生冷凝廢水水質復雜,有機物含量高,難生物降解,處理困難。本文根據噴漆活性炭再生冷凝廢水的特點,設計了廢水處理工藝及構筑物、相關設備、工程投資及運行費用。
關鍵詞:噴漆活性炭再生冷凝廢水;有機廢水;方案設計
引言
油漆在噴涂過程中,會釋放大量苯系物等有機成分,這些物質對人體和環境都會造成嚴重危害[1-3]。同時,在噴涂廢氣采用活性炭吸附水蒸氣再生冷凝產生廢水,其廢水主要特點是:(1)含多種有毒、難于生化降解的高分子有機化合物且濃度高;(2)水量不大,但成分非常復雜[3,4]。導致廢水處理起來難度較大,一般處理工藝無法達標排放。本文在分析廢水水質特征基礎上,提出詳細的處理方案,并計算投資成本,以期為噴漆活性炭再生冷凝廢水的處理提供一個可靠的參考。
1方案設計背景
廣東某集裝箱生產企業在生產過程中需要對集裝箱進行噴漆處理,噴漆廢氣采用活性炭吸附,飽和后采用水蒸氣進行冷凝,冷凝廢水中有機物含量高,如果排放至環境中將對環境產生很大的影響[4]。為避免對環境產生影響,同時減少污水的排放,擬就該股廢水建設一套污水處理系統。根據前期調查,廢水水量為80m3/d。處理后出水水質滿足廣東省地方標準(DB44/26-2001)中其他排污單位第二時段三級排放標準。為滿足標準要求,該廢水處理系統設計出水COD低于500mg/L。
2方案設計
2.1工藝選擇
該廢水主要污染物為酮類、醇類、苯、二甲苯、醋酸丁酯、類雜環溶劑等[5]。溶劑的主要成分為天那水,常溫下揮發性強的特點。其污水的COD高達75000mg/L以上,可生化性差,濃度變化范圍大。目前,國內外常用的廢水處理方法主要是物化和生物法。本項目因污水中有機物含量高,直接生化處理存在對微生物有毒害作用的物質。因此,針對該高濃度廢水處理要達到的排放指標,采用單一的物化或生物處理工藝,難以保證達標排放[3]。同時,還存在一次性投資大,運行費用高,占地面積大,操作管理復雜,處理效率低等不足。根據項目廢水特點,經綜合分析比較,本方案擬采用物化+生化的組合工藝。
2.2工藝流程圖
如圖1所示,廢水先在值調節池內進行水質水量的調節。經調節后的廢水用泵提升至芬頓pH調節池,投加H2SO4調節pH值至2.5~3之間,再進入氧化池一投加FeSO4,在芬頓氧化池二內投加H2O2;利用芬頓的氧化作用對廢水進行氧化,降解其中的有機物,經過氧化后的廢水進入pH調節池二,加入NaOH調節pH值至8左右,再進入絮凝池,加入PAC、PAM進行絮凝反應;經絮凝反應后的廢水進入斜管沉淀池內進行泥水分離,上清液進入中間水池,同時加入生活污水稀釋2倍,適當加入營養物質經調節后的廢水進入厭氧反應池;厭氧反應池出水進入三級AO生化處理。出水經過混凝沉淀后,進入綜合污水池。
3工程設計
根據廢水特點和處理工藝情況,設計了如下反應器構筑物和設備。
3.1調節池一結構:鋼砼地下式;數量:1座;進水規模:125m3/d;停留時間:12h;有效容積:70m3;內設液位控制系統一套,提升泵2臺。
3.2調節池二結構:鋼砼地下式;數量:1座;進水規模:125m3/d;停留時間:6h;有效容積:37.5m3;內設液位控制系統1套,轉子流量計2個,提升泵2臺。
3.3芬頓pH調節池一有效容積:4.0m3;停留時間:1.0h;配套攪拌裝置一套,加藥系統1套,加藥泵1臺,pH控制器1套。
3.4芬頓氧化池一有效容積:6.4m3;停留時間:1.6h;配套攪拌裝置1套,加藥系統1套。
3.5芬頓氧化池二有效容積:6.4m3;停留時間:1.6h;配套攪拌裝置1套,加藥系統1套。
3.6pH調節池二有效容積:5.4m3;停留時間:1.4h;配套攪拌裝置1套,加藥系統1套,pH控制器1套。
3.7絮凝反應池有效池深:1.8m;有效容積:5.4m3;停留時間:1.4h;數量:2座;配套攪拌裝置2套,加藥系統2套,加藥泵2臺。
3.8斜管沉淀池有效池深:4.5m;表面負荷:0.17m3/m2•h。
3.9中間水池有效池深:4.2m;有效容積:50.4m3;停留時間:4.2h;加藥系統2套,加藥泵2臺,液位控制器1套,提升泵2臺。
3.10厭氧反應器類型:碳鋼防腐;數量:1座;設計流量:12m3/h;有效容積:540m3;停留時間:2.5d。
3.11水解酸化池一形式:上流式厭氧濾池;設計流量:Q=12m3/h;停留時間:8h;有效高度4.8m;有效容積96m3。
3.12接觸氧化池一有效池深:4.5m;有效容積:360m3;停留時間:1.5d。
3.13水解酸化池二形式:上流式厭氧濾池,設計流量:Q=12m3/h;停留時間:T=8.8h;有效高度:H=4.4m;有效容積:105.6m3。
3.14接觸氧化池二有效池深:4.3m;有效容積:565m3;停留時間:2.4d;羅茨鼓風機2臺,微孔曝氣系統1套。
3.15絮凝反應池有效池深:1.7m;有效容積:9.7m3;停留時間:0.8h;數量:2座。3.16斜管沉淀池有效池深:4.1m。
4費用計算
4.1工程投資費用
經對各項費用的分析,工程總投資為350萬元,其中設備材料費260萬元,設計費7萬元,運輸費8萬元,工程管理費15萬元,其它費用60萬元。
4.2運行費用
本系統運行涉及的費用主要包括設備用電產生的電費、維修費用、藥劑費用、污泥處置費及人工費用等,合計為每噸水的運行成本為26元,計算依據如下:(1)電費廢水處理系統總裝機容量為44.15kW,每天耗電621.2度,按每度電0.85元計算,每天電費為528.02元,每噸水電費6.6元。(2)藥劑費用系統所需藥劑費用主要為堿、硫酸、PAC、PAM、H2O2、FeSO4等。每噸廢水需投加H2SO4量為0.3kg,投加NaOH量為0.25kg,投加H2O2量為1.2kg,投加FeSO4量為2.5kg,投加PAC為0.1kg,PAM為0.01kg。噸水藥劑成本為6.2元。(3)污泥處置費根據水質情況及加藥量,每噸廢水所產生的干污泥量約為4千克,壓濾機壓濾后的污泥含水率為80%,壓濾后的污泥量為20千克。每噸污泥的外運處置費用為5000元,則每噸廢水產生的污泥處置費用為10元。(4)維修費設備每年的維修費用為設備總投資的2%,折算噸水維修費用為1.5元。(5)人工費系統運行所需要的運營人員與綜合污水處理系統共用,但由于本系統的工作量較大,故會導致污水站運營人員增加1人,每個月綜合工資費用為4000元,折合噸水處理成本為1.7元。
結語
本文分析了噴漆活性炭再生冷凝廢水的性質,根據廢水中組分特點,設計廢水處理工藝,并詳細設計了構筑物和相關設備。通過計算,處理80m3/d的噴漆活性炭再生冷凝廢水,使出水達到回用標準,其工程造價為350萬元,噸水運行成本為26元。
參考文獻
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作者:丁建華 單位:深圳市景泰榮環保科技有限公司