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    PLC下碼垛生產線控制程序設計與應用

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    PLC下碼垛生產線控制程序設計與應用

    摘要:根據碼垛生產線控制系統的工藝和控制要求,設計了一種以西門子 plc 和 ABB 工業機器人為核心的物料碼垛工作站,介 紹了碼垛工作站的相應控制情況,設計了滿足控制要求的梯形圖程序和工業機器人程序設計,從而實現該工作站的運行,為同類控制 的設計提供了技術借鑒以及推廣依據。

     關鍵詞:可編程邏輯控制器;系統運行;程序;工業機器人

    0 引言

    針對于金屬制造行業,金屬制品的生產和輸送以及人 工碼垛效率低下的問題,而引入 PLC 與工業機器人到傳 統的生產線,實現生產線全自動化的現代化改造,保證高 效、穩定的生產,減少人力成本的投入。要較好地實現對生 產線的自動控制,則對相應的設備電氣控制就提出了較高 的、較新的控制要求。

     1 控制系統方案

    本文以方棒碼垛生產線為例,該生產線最主要的是碼 垛工作站,完成將輸送輥上的物料送到成品輸送鏈上進行 碼垛,系統硬件組成如圖 1 所示。該工作站是要以 ABB 工 業機器人和西門子 PLC 為核心,其中工業機器人選用的 是 IRB460,實現物料的碼垛。而 PLC 選用 S7-1200 系列, 主要完成該控制系統的物料傳送和物料對正,以及成品輸 出鏈上的碼垛和步進傳動,另一方面 PLC 還要與工業機 器人進行通訊,通知機器人完成取料等任務,再進行碼垛。 而觸摸屏作為整個系統的人機界面窗口,時刻監控整個系 統的運行當前狀態,還可在組態界面設定和修改相應碼垛 工位的相關參數,例如夾取根數、碼垛層數等等。 整個系統的控制都圍繞著 PLC,通過工業以太網或 Profinet 通訊來實現 PLC 與觸摸屏或其他設備的信號交 互,實現與各遠程 I/O 站、機器人的信號交互以及來實現 控制。通過相互建立通信,使得 PLC 可以接收外部的物料 信息,依據物料信息和傳感器的信號,自動完成相應物料 的碼垛工作,并實時將碼垛相關信息反饋給 PLC。

    2 系統工作流程

     整個系統的運行流程可以概括為:當工作站的安全門 閉合、物料輥的物料根數大于或等于 9 根且完成物料的對 正、成品輸送鏈上的碼垛盤無物料等前提下,這些信號通 過 PLC 與工業機器人的通訊,收到這些信號后,工業機器 人可以完成首次取料并完成碼垛功能。系統的工作流程如 圖 2 所示。 3 程序設計

     3.1 PLC 程序設計

     在本工作站中,PLC 要控制系統進行自動送料和物料 的對正。系統啟動后,機器人回到Home 點,當第 2 輸送輥的整列電機工作、安全門閉合、步進鏈電機工作等條件下, 機器人回到 Home 點,PLC 通過輸送輥傳送的物料根數, 檢測大于或等于設定根數,此時,PLC 控制氣動回路的電 磁換向閥,2 個對正氣缸完成物料的對正,根據機器人的 設定工作程序,2s 后機械手的夾爪移動到指定物料所在 的坐標位置,2s 后夾緊且到達后限位,此時機械臂將物料 搬運到成品鏈上的堆垛位指定坐標,PLC 控制氣動回路的 電磁換向閥,夾爪放松物料且到達前限位,就這樣始終循 環程序,完成物料的碼垛且到達設定的物料層高,此時控 制成品鏈的步進電機向前移動。 根據系統的控制要求,設計了控制系統的部分 PLC 程 序,如圖 3 所示為工業機器人堆垛基本條件的 PLC 程序。

    3.2 工業機器人的程序設計

    當滿足啟動堆垛的基本條件,收到這些信號后,則工 業機器人開始執行設定的程序,完成碼垛任務。其中該碼 垛的程序主要分為這幾個部分,分別為主程序、初始化函 數、取料函數、放料函數等等。由此,設計了幾個主要部分 的工業機器人的程序。 ①PROC main( )為主程序部分,程序如下: PROC main( ) 聲明主程序 r Init AII; 初始化 WHILE TRUE DO 循環結構,重復執行 IF Di Box In Pos = 1 THEN 判斷工位條件,滿足執行 r Pick; 調用堆垛取料程序 r Place; 調用堆垛放置程序 r Position; 調用堆垛層位置程序 ENDIF ENDWHILE ENDPROC ②PROC r Init AII ( )為初始化程序,主要是讓機器人 復位以及回原點,程序如下: PROC r Init AII ( ) 初始化程序 Reset Do Grip; 復位夾爪 Move J phome,v500,z30,Tool0; 回預設的原點 n Count:=1; 初始化物料計數的值為 1 ENDPROC ③PROC Pick ( )為取料函數程序,完成機器人移動 到設定位置將物料夾取,程序如下: PROC Pick ( ) 取料函數 Move J Offs (p Pick, 0, 0, 200) , v500, fine, Tool0; 移動 到取料位置上方 200mm 處 Move L p Pick,v500,fine,Tool0; 移動到取料位置 Set Do Grip; 夾爪夾緊 Wait Time 2.0; 延時 2.0s Move J Offs(p Pick, 0, 0, 300), v500, fine,Tool0; 退出物料夾取的位置 ENDPROC ④PROC Place ( )為物料放置函數程序,機器人完成 將夾取的物料設定的物料放置位置,程序如下: PROC Place ( ) 物料放置函數 Move J Offs (p Place, 0, 0, 300), v500, fine,Tool0; TCP 的 tool0 移動到放置位置上方 200mm 處 Move L p Place,v500,fine,tool0; 移動到設定的放置 位置 Reset Do Grip; 夾爪放松 Wait Time 1.0; 延時 1.0s Move J Offs (p Place, 0, 0, 300), v500, fine, Tool0; 退 出碼垛位置 n Count := n Count + 1; 物料計數加 1 ENDPROC

    4 結語

     在該方棒碼垛自動化生產線中,以碼垛工作站為核心 的控制系統,在目前的方棒鋁合金生產線上已經投入使 用,整個系統運行安全且可靠。由此,非常好的解決了在還 未設計該工作站之前人工搬運碼垛的費時費力的工作情 況,極大的改善了金屬制造行業在生產過程中所面臨的效 率低下的問題。通過當前大量的投入使用,實踐證明,設計 的碼垛工作站,可以充分滿足當前 2 條生產線同時進行碼 垛作業,發揮出了機器人碼垛的最大性能,極大的提高了 生產效率和產能,而且相比較人工碼垛,更加的可靠且性 價比更高。由此,在人工成本更加昂貴的今天,碼垛工作站 的使用具有更加廣闊的市場前景。

    參考文獻:

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     [4]陳銳鴻.基于 PLC 控制的多工位碼垛系統設計與實現[J]. 包裝工程,2018,39(17):159-164.

     作者:魏新宇 李瑋 單位:西南林業大學

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