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    唐銀轉爐成本控制論文

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    唐銀轉爐成本控制論文

    1鋼鐵料與合金料消耗的影響因素

    1.1物料結構優化措施

    1)優化造渣工藝,降低渣量。石灰和輕燒白云石是影響轉爐爐渣渣量的主要因素,石灰成渣過程需要足夠的的FeO和同時吸收大量熱量,為降低石灰消耗,唐銀轉爐車間對造渣制度進行了相應調整:a.根據爐況合理調整白灰和輕燒的加入量。爐齡前中期適當減少白灰輕燒加入量,爐役后期適量提高白灰輕燒用量以保證爐況經濟運行。圖1為2012~2013年白灰輕燒加入量與爐襯厚度、爐齡關系。b.加入白云石作為降溫冷料。由于白云石價格低廉,吸收熱量分解后形成MgO,一方面有利于維護爐襯,減少了輕燒用量,另一方面降低了冷料用量。c.堅持低渣量操作,嚴格控制渣中FeO。車間堅持低渣量操作,轉爐終渣渣量保持在較好水平。嚴格控制渣中FeO,渣量按80kg/t,則爐渣FeO每升高1%,轉爐工序鋼鐵料消耗上升0.62kg/t,可見轉爐終渣FeO含量對鋼鐵料消耗的影響。車間在加強過程控制的同時不斷強化終點拉碳及溫度控制。

    2)降低噴濺率。控制噴濺是轉爐生產的重要任務。熔池內碳氧反應使得瞬時產生大量的CO氣體,成為爆發性噴濺的根本原因,造成金屬損失在1%~10%。轉爐車間要求搖爐工正確的控制開吹槍位、前期溫度,減少噴濺,中期渣繼續化好、化透、熔池均勻升溫,防止爐渣返干噴濺,吹煉后期進一步調整爐渣的氧化性和流動性,穩定火焰,準確控制終點。

    1.2合金料消耗控制

    合金料消耗在成本中是僅次于鋼鐵料消耗的關鍵性環節。吸收率、冶煉鋼種、稱量誤差、送料系統灑料為車間合金料消耗主要原因。

    提高鋼種合金吸收率。合金吸收率對成本控制有著重要影響,單從硅錳合金吸收率對成本的影響來看,吸收率每降低1%,噸鋼成本升高:普碳鋼0.4~0.5元;低合金鋼1~1.2元。而后吹爐次吸收率降幅可達10%以上。合金料吸收率的影響因素主要有:

    a.鐵水條件差,終點后吹;出鋼溫度高;終點碳含量低,補吹次數多,導致終點氧含量高。

    b.出鋼口壽命低,使用后期擋渣操作效果差;脫氧劑使用不規范;影響合金料吸收率。

    c.底吹氬操作效果不穩定,存在砣料現象。對此,車間加強終點控制,要求終點溫度合格率與終點碳合格率,減少終點補吹次數,檔渣車定期點檢,要求煉鋼工與配料工加強配合,對脫氧進行溝通,對大包底吹堅持確認制度。

    2結語

    本文結合唐銀公司的實際生產狀況深入分析轉爐裝入制度、造渣制度、溫度制度等方面的工作并進行了工藝調整,在如何降低鋼鐵料以及合金料消耗方面提出建議并取得較好成果。總結為以下幾個方面:

    1)首次將燒結返礦應用于轉爐冶煉,在改善化渣效果的同時將燒結返礦進行還原,不經過煉鐵工序直接從燒結返礦中冶煉出鋼水,降低了鋼鐵料消耗,同時降低了氧耗。

    2)首次將白云石應用于轉爐冶煉,減少了上倉冷料的使用,在保持爐況的同時也減少了輕燒白云石的用量。

    3)提高各種物料的計量精度,稱量系統準確性是物料低消耗的保證。通過以上工藝制度的優化,唐銀在降本增效方面取得了突破性的進展。

    作者:李志剛 單位:唐銀鋼鐵有限公司

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